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重庆九龙电厂

重庆九龙电厂

(1996年成立的电力公司)
重庆九龙电力股份有限公司重庆九龙发电厂为一台容量200MW的火力发电厂,于1996年投运,锅炉出力为670吨/小时,处理烟气量为830000 Nm3/h(干态),880000Nm3/h(湿态),烟气中SO2含量为8200-10000mg/Nm3,采用石灰石-石膏湿法烟气脱硫技术,脱硫率要求95%以上,排烟SO2含量满足国家规范《电厂大气污染排放标准》要求。本装置采用石灰石-石膏湿法脱硫技术,引进日本国三菱液柱塔脱硫技术,主要的工艺系统为烟气系统、吸收塔吸收系统、石灰石磨制系统、石膏脱水系统以及一些辅助的公用系统,如电气系统、热控控制系统、工艺水和压缩空气系统等。
重庆九龙电厂资料
  • 中文名:重庆九龙电厂
  • 成立日期:1996年
  • 所属行业:电力
  • 主营业务:火力发电
  • 工程概述

    重庆九龙电力股份有限公司重庆九龙发电厂为一台容量200MW的火力发电厂,于1996年投运,锅炉出力为670吨/小时,处理烟气量为830000 Nm3/h(干态),880000Nm3/h(湿态),烟气中SO2含量为 8200-10000mg/Nm3,采用石灰石-石膏湿法烟气脱硫技术,脱硫率要求95%以上,排烟SO2含量满足国家规范《电厂大气污染排放标准》要求。本脱硫装置为EPC建设方式,由中电投远达环保工程有限公司总承包,脱硫技术采用石灰石-石膏湿法脱硫技术,引进日本国三菱液柱塔脱硫技术,其中的吸收塔内部装置和循环泵由三菱供货。

    工程从2003年2月正式开工建设,2004年5月顺利实现脱硫岛受电,2004年11月20日首次通烟,2005年1月30日顺利通过168小时试运行。168小时期间脱硫率平均为97.64%。

    系统设计情况

    本装置采用石灰石-石膏湿法脱硫技术,引进日本国三菱液柱塔脱硫技术,主要的工艺系统为烟气系统、吸收塔吸收系统、石灰石磨制系统、石膏脱水系统以及一些辅助的公用系统,如电气系统、热控控制系统、工艺水和压缩空气系统等。

    设计条件下性能与保证值是:

    ⑴脱硫率:≥95%;

    ⑵FGD出口烟尘浓度:≤70 mg/Nm3(干态, 6%O2)

    ⑶烟囱入口烟气温度:≥80℃;

    ⑷石膏品质石膏纯度≥90wt%、含水量≤10wt%

    ⑸废水排放量:27t/h;

    ⑹装置可用率:≥95%;

    ⑺石灰石消耗量:12.7 t/h

    ⑻工艺水消耗量:126.6 t/h

    ⑼电耗:≤5900kW

    主要工艺流程

    来自锅炉引风机的烟气,经过布置在脱硫岛入口处的原烟气挡板后进入增压风机,增压风机采用动叶可调风机,增压后再进入吸收塔,吸收塔设计为U型塔,分为顺流区和逆流区,烟气先进入顺流区,然后再进入逆流区,经过脱硫后,经过除雾器脱除烟气中的雾滴后进入净烟道,在吸收塔出口的净烟道布置有SGH换热器,将烟气加热到82℃以上后通过净烟道挡板进入烟囱排放。

    为保证锅炉在起动阶段和烟气脱硫设备(FGD)停运期间有烟气通道,设计了100%旁路烟道,烟气通过旁路烟道进入烟囱。

    吸收塔设计了5台再循环泵,4用1备,按照液气比要求保持足够的浆液循环量;设计了2台氧化风机,1用1备,将亚硫酸钙氧化成硫酸钙;设计了2层除雾器,以除去烟气中夹带的雾滴;设计了6台搅拌器,4台布置在氧化区,2台布置在中和区,防止浆液发生沉淀;设计了事故喷淋系统,当FGD入口烟气温度过高、紧急停止、吸收塔所有循环泵故障或电压过低,事故喷淋系统自动投入。

    石灰石浆液由石灰石浆液泵送入吸收塔, 石灰石浆液的加入量用调节门自动进行控制,以保持吸收液的pH值于5到6之间。

    石膏浆液排出泵将浓度为30%固体的石膏浆液,从吸收塔排出到石膏浆液箱,然后通过石膏浆液泵输送到石膏皮带脱水机脱水。

    两座吸收塔公用一个事故罐,在检修期间,将石膏浆输送到事故罐储藏,在设备再起动之前,把浆液送回吸收塔。

    调试情况

    本工程是远达环保首台EPC总承包的脱硫装置工程,也是远达首次独立调试的一台脱硫装置,根据远达公司的发展要求,为将公司做大,做强,追求卓越的宗旨,公司组成了以工程部副经理为首的专业调试队伍,按照电力系统启动规程成立了脱硫启动试运指挥部,下设分部试运组、整套启动试运组、验收检查组、生产准备组和综合组。2004年8月19日装置正式进入调试阶段,开始进行设备的单体调试、分系统调试,整套装置于2004年11月20日达到通烟条件,完成了工艺水及压缩空气系统、石灰石输送及磨制系统、吸收塔浆液循环及氧化系统、烟气及增压风机系统(含SGH换热器)、石膏脱水系统等分系统的调试。

    2004年11月20日装置顺利实现首次进烟,但在23日,发现增压风机动叶不能可靠动作,于2004年11月23日停止热态调试,检查风机后发现风机动叶液压机构漏油严重,动叶同步性较差,因此,风机只能返厂处理。经过近一个月的返厂处理后,风机于2005年1月6日返回现场,1月10日系统再次启动通烟,风机运转正常,系统遂进入热态调试。

    经过连续13天的热态调试,整套装置与2005年1月23日正式进入168小时试运行,于2005年1月30日顺利完成168小时试运行。

    FGD系统

    启动前的检查

    在FGD系统启动前组织专门人员全面检查FGD系统各部分,确保系统内无人工作,各设备启动条件满足。对烟道及吸收塔内部检查时要确保烟气不会进入,各烟气挡板不进行操作。对各种罐体内部进行检查要确保内部含氧量足够。检查完必须关好人孔门。

    进烟热态情况

    主机锅炉带满负荷正常运行,FGD装置具备投入运行条件。工程首次启动情况如下:

    启动公用系统

    启动两台工艺水泵,第三台泵备用,维持系统压力为0.55Mpa~0.6Mpa。

    各冷却水系统投入运行。启动一台仪用空压机,维持系统压力为0.6Mpa。

    启动制浆系统

    根据石灰石浆液箱液位情况,启动制浆系统:球磨机及其辅助设备。

    根据石灰石仓料位情况,启动石灰石接收系统。

    启动石灰石浆液泵,进行浆液循环。

    启动吸收塔系统

    启动吸收塔搅拌器。顺序启动4台再循环泵,实现吸收塔内浆液循环,投入PH计和密度计运行。

    启动1台氧化风机投入运行,氧化风量在14000Nm3/h左右。

    烟气系统启动

    启动增压风机密封风系统;然后启动增压风机油站,维持润滑油压0.2Mpa,调节油压力4Mpa左右;系统正常后,开FGD入口挡板;开FGD出口挡板;关闭吸收塔排空挡板;启动增压风机;根据烟气情况,手动调节增压风机动叶。

    石膏脱水系统启动

    启动滤布冲洗水泵;开启工艺水给水阀;启动真空皮带脱水机;启动真空泵;开启皮带脱水机给料阀;

    蒸汽换热系统启动

    通知主机开启汽机5抽或辅助蒸汽联箱的出口蒸汽阀门,给脱硫送蒸汽,压力稳定在0.2Mpa,温度为250℃。当凝结水箱液位到高位时,启动凝结水泵。

    系统正常运行后,开始调试吸收塔,调整吸收塔PH值和密度,调节石灰石浆液流量,并及时进行浆液分析。调节BUF动叶角度,使BUF风量与主机烟气量相匹配。在运行过程中须注意运行中的设备以预防设备故障,注意各运行参数并与设计值比较,发现偏差及时查明原因。要做好数据的记录以积累经验。

    运行中保证吸收塔液位、PH值和浆液浓度的正常。保持吸收塔液位在正常范围内。通过调整石灰石浆液供给量使吸收塔浆液的PH值保持在5.0~6.0范围内。

    系统运行中的检查和维护

    对各系统运行中常规检查和维护包括以下内容:

    FGD系统在运行中保持系统的清洁性,对管道的泄漏、固体的沉积、管道结垢及管道污染等现象及时检查,发现后进行清洁。

    转动设备的润滑不允许没有必需的润滑剂而启动转动设备,运行后应常检查润滑油位,注意设备的压力、振动、噪音、温度及严密性。

    转动设备的冷却中,对电动机、风机、空压机等设备的空冷状况经常检查以防过热;对水冷设备应确保冷却水的流量。

    所有泵和风机的马达、轴承温度的检查:经常检查以防超温。

    罐体、管道要经常检查法兰、人孔等处的泄漏情况,及时处理。

    搅拌器在启动前必须使浆液浸过搅拌器叶片以上一定高度,叶片在液面上转动易受大的机械力而遭损坏,或造成轴承的过大磨损。

    离心泵在启动前必须有足够的液位,其吸入阀应全开。另外泵出口阀未开而长时间运行是不允许的。

    泵的循环回路

    大多数输送浆液的泵在连续运行时形成一个回路,根据经验,最主要的是要防止固体沉积于管底,发生沉积时可从以下现象得到反映:即浆液流量随时间而减小;泵的出口压力随时间而增加,但短期内压力增加不明显。

    若不能维持正常运行的压力或流量时,必须对管道进行冲洗;冲洗无效时只能移出管子进行机械除去沉积物。 FGD的入口烟道和旁路烟道可能严重结灰,这取决于电除尘器的运行情况。一般的结灰不影响FGD的正常运行,当在挡板的运动部件上发生严重结灰时对挡板的正常开关有影响,因此应当定期如每个星期开关这些挡板以除灰,当FGD和锅炉停运时,检查这些挡板并清理积灰。

    氧化空气管路如需要清洗,不必关闭FGD系统。除雾器可能被石膏浆粒堵塞,这可从除雾器的差压增大反映出来,此时须加大冲洗力度。氧化空压机运行时注意检查油压、油位、油温及滤网清洁。石膏脱水系统主要检查冲洗水系统是否正常。

    试运期间,吸收塔中的PH值、吸收塔和水力旋流器底流的浆液密度、吸收塔浆液和石膏浆液中的CaCO3含量、吸收塔浆液中的CaSO3•1/2H2O含量每天至少测量一次。

    FGD运行情况

    2004年11月20日,脱硫装置顺利实现首次通烟。通烟之后,发现增压风机动叶调节不能满足开度要求,其现象是动叶角度无论是开到70%还是20%,风机流量没有变化,电机电流没有变化。于11月22日停止风机运行后检查,发现增压风机有漏油现象发生,经过厂家人员现场检查后,回装动叶调节装置导致动叶角度发生了位移,动叶相互发生了碰撞而被迫返厂处理。

    2005年1月6日,返厂处理好的增压风机返回到现场,恢复后,于2005年1月11日系统再次启动,首先进行了检查增压风机性能的测试工作,根据厂家提供的风机性能曲线,风机动叶角度开度范围为-30~+30度,检查了风机动叶角度开度在-15度角度(25%)、+5度(58.3%)、+12度(70%)情况,风机流量、出口压力、电机电流均满足设计要求。

    2005年1月15日,经过试运指挥部同意后,开始做关闭旁路挡板的试验,锅炉负荷为100%满负荷,根据旁路挡板前后的压差调节BUF动叶角度,找到了BUF动叶角度开度与锅炉负荷的曲线关系,为动叶自动投入做好技术准备。

    2005年1月17日,开始测试原、净烟气中的二氧化硫浓度、烟气压力、烟气流速、温度、HF、HCL和水分等物质成分。1月21日测量全部完成后,进行了烟气分析仪的标定工作。在此期间同时进行了吸收塔的热态调试,测量浆液成分,分析石膏成分、调整浆液浓度和酸碱度,控制吸收塔水量平衡等调试工作。

    真空皮带脱水机投入运行了进口皮带机,该设备运行状况良好。

    系统于2005年1月23日下午16点正式进入168小时试运行,经过连续7天的运行,锅炉负荷为100%满负荷,BUF风机风量平均为830000Nm3/h,烟气含硫量平均在7706.74mg/ Nm3,脱硫率平均97.64%,石膏纯度大于90%,吸收塔入口温度平均154℃,SGH出口温度平均大于82℃,工艺水耗量平均约110吨/小时;石灰石耗量平均11.6吨/小时,系统运行稳定,各项指标达到设计要求。

    168小时运行主要参数的平均值如下:

    烟气流量:830000Nm3/h;

    脱硫效率:97.64%;

    FGD入口含硫量:8706.74mg/Nm3;

    FGD出口含硫量:188.7mg/Nm3;

    增压风机电流:244A;

    增压风机出口压力;2900Pa;

    吸收塔液位:8000mm;

    吸收塔PH值:5.7

    石膏排出泵出口含固量:30%;

    石灰石消耗量:11.6t/h;

    工艺水的水耗量:110t/h;

    废水排放量:31t/h;

    石膏纯度:94.67%

    项目结论

    球磨机系统运行正常,出力满足设计要求,能够保证装置需浆要求。

    吸收塔系统运行良好,达到了设计要求,满足了装置运行要求。

    烟气系统运行良好,达到了设计要求,满足装置运行要求。

    脱水系统运行良好,满足装置运行要求。

    公用系统运行良好,满足装置运行要求。

    (1) 保护投入率100%

    (2) 自动投入率100%

    (3) 仪表投入率100%

    (4) 调试的质量检验分项目合格率100%。

    (5) 试运的质量检验整体优良率≥95%

    (6)完成168小时试运的启动次数1次。

    问题与建议

    通过整套装置调试情况来看,有以下一些问题出现,需要进行处理消缺:

    1石膏浆液泵出力问题

    石膏浆液泵设计流量为170吨/小时;但实际该泵在投运后流量较低,没有达到设计流量,将其流量与从吸收塔进石膏浆液箱的流量来比较,估计该泵出口流量约50吨/小时,不能满足浆液流量平衡,同时,该泵进入石膏旋流器的压力小于设计压力,设计压力为0.185Mpa,实际压力只有0.15Mpa,导致石膏旋流器的分离效果较低,造成这种现象的原因可能是浆液泵压力不够或管道过小。应根据实际情况,进行修改。

    2滤液水泵出力问题

    滤液水泵设计流量为40吨/小时;但实际该泵在投运后流量较低,没有达到设计流量,实际流量约27吨/小时,实际废水排放约31吨/小时,废水排放不能满足平衡,分析原因可能是浆液泵压力不够或设备问题等原因。应根据实际情况,进行修改。

    主要设备

    发电机、汽轮机、锅炉、泵、阀、风机、起重机、碎煤机、给煤机、磨煤机、犁煤器、刮水器、变压器、避雷器、滤水器、除铁器、变频器、排汽管、校验装置、电阻柜、开关柜、闸门。

    该页面最新编辑时间为 2023年8月7日

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